邻氨基苯甲酸废水的处理和提取技术
1.工艺流程
2.操作情况
(1)调试初期,通过流量计将萃取剂与废水的比例调节至1:12.5,通过向反应釜中加入盐酸将萃取PH调节至2。废水通过反应器后进入萃取分离器进行静态分离,上层萃取相进入萃取相储罐,下层废水进入油水分离器进行二次分离后进入储罐。萃取相中加入液碱进行反萃取,回收萃取剂。运行以来,与初始运行相比,进水COD约为19000mg/L,出水COD约为11000mg/L,去除率达到40%。
(2)调试运行中期,废水COD稳定在13000mg/L ~ 15000mg/L左右,但运行一段时间后,萃取剂老化,萃取效果下降。为保证萃取效果,萃取剂与废水的比例调整为1:8;针对运行过程中萃取剂的老化问题,在原萃取剂中加入煤油,解决了萃取剂分层困难的问题。但加入后萃取剂浓度降低,导致萃取效果不佳。同时,反萃后萃取剂中杂质夹杂的问题一直没有解决。通过实验,在反萃过程中调整液碱浓度,用萃取剂反萃后加入稀硫酸去除杂质。虽然除去了杂质,但萃取反应后杂质进入萃取相,使萃取剂更难分层。
(3)操作过程中,由于反萃后萃取剂浑浊、杂质多、不易分层,部分萃取剂随回收相进入回收相槽,造成萃取剂大量损失。为了保证萃取效果,需要不断加入新的萃取剂。
(4)调试后期,萃取效果逐渐下降,添加新萃取剂处理效果达到30%。但运行一段时间后,萃取剂的老化影响了废水的COD去除率,导致下降了20%左右。
3.运行中的主要问题及原因
3.1存在的问题
(1)由于萃取剂老化,废水处理效果不稳定。
(2)萃取剂损失大,废水处理成本高。
3.2原因分析
(1)废水处理效果不稳定,原因如下。
(1)废水冷却析出络合物,络合物进入反应过程,吸附在萃取剂中,在反萃时无法与萃取剂分离,萃取效果差。
(2)废水水质波动,进水和出水的COD测定不一定能及时反映COD去除率。
(2)萃取剂损耗高有几个原因。
①萃取分离效果不理想,部分萃取剂随废水排放,造成萃取剂大量损失。
(2)反萃中静置分层后,萃取剂中溶解的杂质较多,导致反萃时出现许多中间层,夹带的萃取剂进入回收相储罐。
③废水的高温增加了萃取剂在废水中的溶解度,造成更大的损失。
4.成本分析
4.1油相损失的计算
留油设备包括:萃取剂储罐、萃取相储罐、萃取反应器、萃取分离器、汽提反应器和输油管道。
自运行以来,已制备约31.16m3(27.9t)的助剂和46.74m3(37.9t)的煤油。在作业过程中,由于萃取剂的问题,已有约4m3(3.4t)的萃取剂进入萃取剂储罐,总萃取剂约为69.2t
在计算之前,萃取相储罐已经被清空。
油耗计算如下:
整个处理系统总油相:82.4m3
理论上,体系的总油相V = V1+V2+V3+V4+V5+V6;
式中,v1为萃取剂罐中的油相;V2——萃取反应器;v3——萃取分离器中的萃取剂;V4—管道中的油相;V5-回收相储罐中的回收油相;V6—损失萃取剂。
那么V6 = V-(V1+V2+V3+V4+V5);
V1 = 14.9 m3;V2 = 6.6m 3;V3 = 24.6m3V4 = 2.6m3V5=2.5m3
萃取剂损耗V6 = 82.4-51.2 = 31.2m3
截至分析截止日,共处理废水29000吨,萃取剂比重0.84,损失约26.2吨。
4.2计算依据及说明
药剂成本,具体为:油相损失:主要是萃取的油相损失,循环损失约0.9%,每吨废水油相损失0.9kg;液碱消耗:主要指萃取剂再生的液碱消耗,30%的液碱消耗为每吨废水7.6kg盐酸消耗:主要消耗在萃取反应过程中,每吨废水消耗盐酸0.008吨;电耗:主要是萃取反应釜的搅拌和各种泵的电耗,每吨废水电耗0.87度;废水预处理费用= 0.9×28613+7.6×660+0.008×50+0.87×0.78 = 31.9元。
5.结论。
(1)萃取剂对氨基苯甲酸废水COD的去除率达到30% ~ 40%左右,邻氨废水冷却后沉淀出大量络合物,导致络合物随废水进入萃取阶段,导致萃取效率下降。
(2)部分萃取剂溶于水,随废水排放,造成萃取剂损失较大,废水处理成本较高。(来源:中国平煤神马集团开封兴华精细化工有限公司)
免责声明:本网站内容来源网络,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味赞成其观点或证实其内容真实性。转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站编辑,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。